繼“能源在線管理系統(tǒng)”技術獲淄博市重大節(jié)能成果之后,山東新華制藥股份有限公司又一重要節(jié)能工程分段降溫工程近日應用成功,成效明顯。
在目前世界最大的咖啡因生產(chǎn)區(qū)新華制藥105車間,負責節(jié)能的車間工作人員告訴記者,在生產(chǎn)過程中,每天都有大量物料需要降溫,特別是物料的結晶過程更是如此,需要從六七十度降溫到二十五度以下。以前采用向反應罐夾層中通入15度左右的低溫水降溫,而低溫水的成本很高,去年每噸超過了1.6元。相對于低溫水,循環(huán)水成本較低,每噸只有幾毛錢,但水溫較高,達不到車間降溫要求。于是公司技術人員開動腦筋,把整個降溫過程分成了兩個階段,前一階段,先用成本較低的循環(huán)水降溫,待物料降到一定溫度后,后一階段,再切換成成本較高的低溫水降溫。這樣一來,雖然循環(huán)水用量多了,但低溫水用量少了,兩相算起來,整個降溫過程所用的能源成本大大降低了。工作人員給記者算了一筆賬,目前車間全部34個結晶反應罐都采用了分段降溫的方法,每小時多用循環(huán)水200噸,但低溫水用量卻減少了120噸,兩者相抵后,每個月的節(jié)約價值達到近10萬元。