咋一看胡偉給人的感覺平淡無奇,屬于“扔人堆里就找不到”的一類人??墒熳R她后誰都會豎起大拇指:這個女人不簡單!
胡偉是301車間立派組的組長。力派生產(chǎn)線是一條無菌針劑生產(chǎn)線,控制要求非常嚴(yán)格。就是在這樣一個充滿挑戰(zhàn)的崗位上,胡偉知難而上,帶領(lǐng)全體組員一起,從規(guī)范操作開始,嚴(yán)格檢查清潔周期,狠抓培養(yǎng)基、滅菌柜、清潔、更換空調(diào)過濾器……各項驗證工作,并以驗證作為基礎(chǔ),靠著嚴(yán)格的管理,產(chǎn)品的無菌合格率連續(xù)幾年都達(dá)到100%。
2010年,是公司大力發(fā)展制劑生產(chǎn)的一年,克林霉素磷酸脂注射液(力派)產(chǎn)量也大幅提高。由于針劑生產(chǎn)存在淡季、旺季,全年的產(chǎn)量分布不均,胡偉結(jié)合班組現(xiàn)狀,從幾個方面調(diào)動職工的積極性,確保旺季產(chǎn)品如期供貨。一、她針對生產(chǎn)模式制定新的考核分?jǐn)?shù),提高勞動強(qiáng)度大、責(zé)任心強(qiáng)的崗位的系數(shù),調(diào)動職工不怕困難勇于承擔(dān)責(zé)任的積極性。二、加大對休息日加班和休工時的考核,鼓勵職工在生產(chǎn)旺季堅持崗位,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。三、實行代班長負(fù)責(zé)制,代班費和生產(chǎn)情況掛鉤,做到人盡其責(zé)。四、各項工作做到有計劃、有部署、有檢查,提高勞動效率。在人員不足的情況下,力派組創(chuàng)出了單月生產(chǎn)23批的最高紀(jì)錄,書寫了力派組的輝煌。
對于班組的事,胡偉從來都是放在第一位。有一次生產(chǎn)任務(wù)非常緊張,又趕上調(diào)換1ml的規(guī)格,她從早上一直跟班到晚上八點多,直到設(shè)備調(diào)出點眉目來她才離開生產(chǎn)現(xiàn)場。很多次我碰上下班后的胡偉急匆匆往車間趕,問她,回答都是千篇一律:“組里有點事。”只要組里有事,胡偉一定會在現(xiàn)場,這是力派組雷打不動的規(guī)律。我送她一個外號:“拼命三娘。”
工作中胡偉不僅能“拼命”而且善動腦。為了解決生產(chǎn)中遇到的玻璃廢品高,炭化多,半成品收率低等難題,她嚴(yán)格要求,親自操作,從洗瓶、超濾、灌裝各個崗位嚴(yán)格把關(guān),收集各種數(shù)據(jù),進(jìn)行對比分析,總結(jié)經(jīng)驗,去年由她主持的開展的“降低廢品,提高力派半成品收率”榮獲公司QC成果一等獎,“降低玻璃廢品率”榮獲公司QC成果二等獎。
針對去年力派成品率下降的問題,胡偉帶領(lǐng)全體組員開動腦筋,找到了半成品收率低和燈檢廢品高是造成成品率降低的主要原因。為此她在組里實行了幾條措施:一是選用計量好的低限容量管,要求裝量在高線以下,開車先量容量,避免容量過高的現(xiàn)象。二是改造超濾裝置的回流管路,避免產(chǎn)生過多的泡沫而出現(xiàn)超濾不徹底的現(xiàn)象,減少了藥液的浪費。三是由于無菌生產(chǎn)過程中要求盡量少修車,每次開工前要求要用回收藥試車,針對試車情況對機(jī)器進(jìn)行維修,減少生產(chǎn)過程中廢品的產(chǎn)生,提高燈檢合格率。
通過這幾個措施的實施,力派的半成品收率從93.88%提高到了95.27%;成品率由88.25%達(dá)到89.37%,每年可節(jié)約原料7.0574萬元。
這就是真實的胡偉———2010年公司“十佳班組長”,振興淄博勞動獎?wù)芦@得者,淄博市十佳女職工建功立業(yè)標(biāo)兵。“休言女子非英物,夜夜龍泉壁上鳴”,胡偉以實際行動詮釋了這句話。 ?。ㄌ丶s通訊員 向海燕)